一、煤耗统计方式
统计并记录DCS中的数据,煤耗计算公式为:
实物煤耗=(尾称累计+头称累计)*1.25/(生料称累计/1.65)
二、能耗统计结果总计
手动煤耗:128.89
自动煤耗:127.11
煤耗偏差:1.78 (注:煤耗偏差为手动煤耗—自动煤耗)
三、环节控制效果
节能优化控制系统的应用,提高了烧成系统环节控制的精度及可靠性,使烧成系统运行更加稳定,具体各部分的控制效果为:
1、分解炉温度控制
图1分解炉温度波动手自动对比
分解炉温度控制部分,控制目的为稳定分解炉出口温度,使预分解有相对稳定的煅烧温度,为熟料质量以及系统稳定提供保障。
分解炉温度波动曲线,蓝色为分解炉出口温度波动,由蓝色曲线的自动/手动对比可以看出,自动控制状态下,分解炉温度波动较为平稳。
2、煤磨温度控制
图2煤磨温度手动控制波动曲线
图3煤磨温度自动控制波动曲线
煤磨温度自动控制部分,控制目的为稳定煤磨温度,给煤磨良好运行提供更好条件。
图2为煤磨温度手动控制曲线,图3为煤磨温度自动控制曲线,对比可以看出,自动控制下煤磨温度更为平稳。
青州中水泥有限公司二号线,通过对烧成系统的节能优化改造,提高了系统的稳定性和控制精度。实物煤耗预计节约1.5Kg/T熟料,日节约实物煤约9T及以上,在控制效果及节能效果上有利于生产。